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安全生產(chǎn)

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陜煤小保當(dāng)公司:“奇思妙想”打造安全高效新綜采
發(fā)布時間:2022-04-12     作者:姚子祥 張虎   點擊量:845   分享到:

自小保當(dāng)公司開展“工器具革新”以來,創(chuàng)新熱潮空前高漲,一系列聚焦各生產(chǎn)崗位的工器具創(chuàng)新成果如雨后春筍般涌現(xiàn),極大地降低了員工勞動強度、提升了檢修效率、創(chuàng)造了安全經(jīng)濟效益,促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

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噴霧自動化 做健康的煤機司機

煤機噴霧堵塞、噴霧泵停機,導(dǎo)致工作面粉塵環(huán)境惡劣,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率和員工健康,在綜采工作面生產(chǎn)過程中這一問題困擾了該公司一號煤礦綜采隊許久。

“要是煤機噴霧能夠隨破碎機自動啟停就好了!”煤機司機周隨軍的一句感嘆,卻讓電工組長張猛靈機一動。

將開機設(shè)備整合優(yōu)化!確定了這一想法后,張猛立即組織電工分組對噴霧系統(tǒng)進(jìn)行整改,一組更換煤機噴霧噴頭,一組優(yōu)化布置原有線路,將原有噴霧頭更換為不易堵塞的電動球閥,再將電動球閥傳感器控制開關(guān)與破碎機控制器進(jìn)行聯(lián)動,便實現(xiàn)了煤機噴霧隨生產(chǎn)狀態(tài)的自動啟停。

經(jīng)過多次試運行調(diào)節(jié)后,煤機噴霧的自動啟停裝置已趨于成熟穩(wěn)定,工作面開機流程也得到進(jìn)一步優(yōu)化,截齒損耗率減少了近10%,提高了煤機正常割煤效率,工作面粉塵減少了一半以上,員工健康得到保障。

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“S”型鉤板 做靈活的支架工

“加把勁,把撬杠再往里塞一些,卡子就快撬出來了。”

臨近開機,三名支架工站在支架上,滿頭大汗地合力更換一根漏液的膠管,耗費半天力氣也沒能成功,最終連帶彎頭一起更換,才避免影響開機。如何高效取下“U”型卡對一號煤礦綜采隊的支架工來說已是每天最頭疼的問題,尤其是鉆在支架角落更換膠管時,有限的作業(yè)空間更讓人有力無處使。

深受這一問題困擾,支架工們嘗試了多種辦法,使用多種工具搭配并輔以他人配合操作,雖能有效拔出變形卡子,但在狹小空間作業(yè),攜帶多件工具作業(yè)又變得不可能。

在一次工器具創(chuàng)新成果展中,作為勞模創(chuàng)新工作室成員的張廣博受到多功能組合鉗子的創(chuàng)新啟發(fā),嘗試將多件工具進(jìn)行組合優(yōu)化,經(jīng)過現(xiàn)場支架檢修工作的反復(fù)試驗,對圖紙進(jìn)行了多次修改,最終創(chuàng)新出了“S”型扳手。這種扳手一端是回鉤的45°角,一端是90°直角,兩種鉤反向連接在一起,在檢修過程中能夠靈活地從各個角度將卡子拔出來,提高檢修效率。

“原本難操作的卡子至少需要十分鐘才能拔出來,現(xiàn)在有了這個新型扳手,一二分鐘就能解決問題?!睓z修班支架工白宇分享道。

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濾芯清洗裝置 做可靠的泵站工

井下綜采工作面設(shè)備泵站經(jīng)常會出現(xiàn)油系統(tǒng)和水系統(tǒng)污染,造成濾芯堵塞,導(dǎo)致泵站壓力不足,影響工作面正常生產(chǎn)。

泵站濾芯數(shù)量多,型號繁雜,在正常工作過程中受水污染影響嚴(yán)重,常采用高壓水或高壓風(fēng)清洗濾芯,但由于清洗時濾芯無可靠固定裝置,且與管路連接處密封性差,水力、風(fēng)力利用率低,清洗不徹底,使用幾小時就需取出再次清洗,過程繁瑣,費時費力,效果差,只可用作無備件時臨時使用。

哪里出問題,就駐扎在哪里,作為勞模工作室一員的泵站工王德軍,也創(chuàng)新了多種濾芯過濾裝置,但都只能適用于專一的型號,難以推廣使用。

過濾裝置適用性問題困擾王德軍很長時間,一次擰螺絲的時候,看著超出螺母的螺絲,王德軍茅塞頓開:“用固定螺母,調(diào)節(jié)螺絲不就能實現(xiàn)濾芯自主調(diào)節(jié)了?”

按照設(shè)想,王德軍測量每種型號濾芯尺寸,特制出一個符合各種型號的可調(diào)節(jié)螺絲,解決了濾芯固定問題,同時還增設(shè)了濾芯雜物沖洗護罩,避免了沖出的雜物四濺,影響工作環(huán)境。通過改造,濾芯的使用壽命明顯提高,不僅優(yōu)化設(shè)備開機效率,還節(jié)省濾芯成本近30%。(姚子祥 張虎)