
安全生產(chǎn)
今年以來(lái),掘進(jìn)三工區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)效小組持續(xù)發(fā)力,繼“連采機(jī)閉鎖梭車遠(yuǎn)程無(wú)線控制裝置”與“膠帶機(jī)機(jī)尾降溫裝置”后,成功研發(fā)“1米皮帶H架防倒裝置”,通過(guò)三維立體防護(hù)體系建設(shè),為井下運(yùn)輸系統(tǒng)加裝“穩(wěn)定器”。
無(wú)線控制裝置實(shí)現(xiàn)“人機(jī)隔離”
針對(duì)連采機(jī)司機(jī)進(jìn)出工作面時(shí)存在的安全隱患,創(chuàng)新小組通過(guò)增設(shè)遠(yuǎn)程無(wú)線控制模塊,實(shí)現(xiàn)連采機(jī)與梭車的智能聯(lián)動(dòng)。該裝置通過(guò)在連采機(jī)操作面板旁加裝急停按鈕,使無(wú)線信號(hào)傳輸至梭車控制系統(tǒng),同步切斷瓦斯探頭反饋信號(hào),觸發(fā)梭車全系統(tǒng)斷電。經(jīng)實(shí)測(cè),裝置響應(yīng)時(shí)間小于0.3秒,有效覆蓋半徑達(dá)20米,可滿足不同作業(yè)場(chǎng)景需求。自2月1日投入使用以來(lái),該裝置使梭車司機(jī)進(jìn)出工作面的時(shí)間由原來(lái)的12分鐘縮短至5分鐘,裝置運(yùn)行期間梭車誤動(dòng)作率同比下降95%。
噴霧系統(tǒng)破解“高溫摩擦難題”
針對(duì)膠帶機(jī)機(jī)尾滾筒浮煤堆積易引發(fā)著火事故,創(chuàng)新小組研發(fā)低成本噴霧降溫裝置。該系統(tǒng)采用DN20三眼銅噴頭與定制U型固定架,通過(guò)破碎機(jī)噴霧管路延伸供水,實(shí)現(xiàn)皮帶運(yùn)行期間的動(dòng)態(tài)降溫,而噴霧產(chǎn)生的流水通過(guò)現(xiàn)有的浮煤收集槽側(cè)面流出,可避免水煤泥上系統(tǒng)的情況發(fā)生,在S1218輔運(yùn)順槽進(jìn)行為期2個(gè)月的試驗(yàn)中,累計(jì)減少人工清理浮煤作業(yè)87次。
H架防倒裝置筑牢運(yùn)輸防線
針對(duì)S1218輔運(yùn)順槽2000米長(zhǎng)距離膠帶運(yùn)輸難題,創(chuàng)新小組研發(fā)三角形加固結(jié)構(gòu),通過(guò)在H架下端焊接三角支撐裝置,將單點(diǎn)受力轉(zhuǎn)化為三維穩(wěn)定支撐。經(jīng)力學(xué)測(cè)試,該裝置可承受3.2噸側(cè)向沖擊力,H架傾斜角度由平均8°降至1.5°,膠帶跑偏率下降90%。
這三項(xiàng)創(chuàng)新成果形成“智能控制+降溫防護(hù)+結(jié)構(gòu)穩(wěn)定”的三維防護(hù)體系,工作面設(shè)備綜合效率提升20%,為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了掘進(jìn)三工區(qū)力量。(康帥 劉彪)