
安全生產(chǎn)
近日,韓城礦業(yè)下峪口礦23306下進(jìn)綜掘工作面順槽皮帶機(jī)安全運(yùn)行長度達(dá)到了1000米,創(chuàng)歷史新高。該部千米皮帶的成功運(yùn)行,直接減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、故障點(diǎn),為采掘接續(xù)減壓的同時(shí),切實(shí)達(dá)到了減人、降本、增效目的,為運(yùn)輸管理工作提供了成功借鑒。
據(jù)了解,掘進(jìn)巷道布置往往因?yàn)轫槻墼O(shè)備維護(hù)疏漏等原因,導(dǎo)致托輥損壞、皮帶跑偏、積貨摩擦等,使皮帶負(fù)載增加,運(yùn)輸長度達(dá)不到設(shè)計(jì)長度,此外由于綜掘工作面噴霧量大,與煤矸混合后運(yùn)輸,極易導(dǎo)致主滾筒表面潮濕,當(dāng)運(yùn)輸距離大于700米后,會(huì)產(chǎn)生打滑而無法運(yùn)輸。同時(shí),該礦2-3采區(qū)向下掘進(jìn)、輸送機(jī)上運(yùn),運(yùn)輸角度增加,運(yùn)輸長度直接被削減。面對諸多客觀條件限制,該礦組織人員現(xiàn)場寫實(shí)測算,了解頭面狀況,充分利用23306下進(jìn)煤巷稀貨少和順槽坡度均勻的優(yōu)勢,結(jié)合數(shù)據(jù)推演,在提高輸送機(jī)安設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,最大程度降低皮帶跑偏和運(yùn)輸阻力,保障運(yùn)轉(zhuǎn)動(dòng)力,使巷道掘進(jìn)輸送干出了“加速度”。
該皮帶帶寬800毫米,設(shè)計(jì)最大運(yùn)輸距離是0度坡1000米。一般順槽沿煤層掘進(jìn),平均坡度在3-5度,為了保障運(yùn)輸系統(tǒng)安全可靠,會(huì)在一部皮帶700米后會(huì)增加第二部皮帶,而該條千米皮帶的成功投用生產(chǎn),是運(yùn)輸專業(yè)的一次試驗(yàn),最大程度規(guī)避了“多一臺(tái)設(shè)備,多一處風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”的影響。(衛(wèi)寶娜 高濤)